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膠球清洗系統改造前后二次濾網、海綿膠球與管道污垢內的性能影響?

2022/12/2 14:10:58 字體:  瀏覽 307

膠球清洗系統改造前后二次濾網海綿膠球與管道污垢內的性能影響?


    膠球清洗系統改造前后二次濾網、海綿膠球與管道污垢內的性能影響?膠球清洗系統基本組成有哪些?受哪些因素影響?今天連云港市宏琦電力輔機廠家帶著大家一起舉例分析一下。

    以張家口電廠6號機膠球清洗系統改造與運行效果為例分析。

    張家口發電廠6號機(300MW)的膠球清洗裝置采用自旋轉均布投球、旋轉自清潔固定二次濾網和收球網、膠球自動計數等新技術進行改造,經試驗測試和運行優化后投球率為20%,每分鐘平均膠球循環率為100%,5分鐘收球率達98%,水阻達到DLT581-95的要求,采用的硅膠膠球壽命可達半年以上,冬季可正常運行。對比試驗表明,機組真空平均提高0.65kPa,年平均節煤1.63gce/(kW·h),年節能效益165萬元。

    隨著國家節能減排工作的持續深入,火電機組如何繼續挖掘機組自身潛力,降低單位煤耗,提高機組運行效率,已經成為發電企業生產運行的重要工作。電廠凝汽器的真空度對供電煤耗影響十分明顯,通過選用先進、可靠的膠球清洗技術和設備,加強凝汽器膠球清洗系統的運行和管理,提高換熱效率,可有效提高凝汽器真空。以300MW火電機組為例,如果凝汽真空平均提高0.6kPa,機組發電煤耗約降低1.8g/(kW·h),可節約標煤大約3000噸/年。膠球清洗系統的正常投用,不僅可給電廠帶來直接的經濟效益,還能減少金屬腐蝕,延長機組壽命,減少化學水處理費用,免除人工清洗,并減少停機時間及由此造成的間接損失。對大唐國際股份公司所屬的十余家電廠的膠球清洗系統運行情況調研表明,膠球收球率在90%以上的不足1/3,完全不能投入的使用的占1/3。

    2012年4月,大唐國際張家口發電廠6號機組膠球清洗系統采用清華大學自主研發的自旋轉均布投球、旋轉自清潔固定二次濾網和收球網、膠球自動計數等新技術進行改造,自2012年6月投運以來運行穩定,節能效果明顯。結合大唐國

際張家口發電廠6號機組膠球清洗系統及二次濾網設備技術改造的實際情況,本文在分析現有膠球清洗系統問題的基礎上提出了相應的解決方案,以及改造實施效果。

改造前的膠球清洗系統的問題分析

    大唐國際張家口發電廠共安裝了8臺國產300MW火力發電機組,年發電量達160億千瓦時。電廠1號、2號汽輪機為高、中壓分缸機組,3號~8號機組為高、中壓缸合缸機組。機組凝汽器銅管數量17660根,凝汽器循環冷卻水進、出管道管徑為DN1600。電廠循環冷卻水采用地下水,水質較好,但在特殊季節含有雜草、樹葉、飛絮等漂浮物。機組原有膠球熱阻,降低換熱管的傳熱系數和清潔系數,進而影響機組真空。標準計算分析,在設計工況下凝汽器換熱管污垢對性能的影響見表2。

表2 凝汽器換熱管污垢對性能的影響

污垢厚度清潔時傳熱系數總傳熱系數清潔系數背壓背壓增加膠球清洗系統為上世紀90年代國產設備,全套系統包括膠球泵、裝球室、收球網、二次濾網、電控裝置等。電廠的膠球清洗系統的運行機制為:

(1)單側每次投球1000個,投球率(膠球數與單程管數比)為20%;

(2)夏季:隔天投入運行一次,每次運行5.5小時,收球時間0.5小時;

(3)冬季:每周投入運行一次,每次運行5.5小時,收球時間0.5小時;

(4)冬季運行時,低速循環泵無法投球,需使用高速循環mm W/(m2·K)W/(m2·K)kPakPa泵。

該廠膠球清洗系統普遍存在運行不夠穩定的問題,設備投入運行一段時間后,跑球、漏球嚴重,收球率偏低,個別情況下收球率為0。2011年8月30日進行了隨機投球、收球試驗,結果列于表1。

表1機組A側凝汽器膠球清洗系統收球試驗結果

運行時間:1小時 收球時間:15分鐘

投球數量:1000個海綿膠球 投球率:22%

收球數量:286 收球率:28.6%結論:收球率偏低,無法達到凝汽器管路清洗效果。(執行標準:電力行業標準DLT581-95)經綜合分析后,總結的問題主要原因為:

(1)開合式收球網運行一段時間后出現彈性變形,收球網可開合式濾網與循環水管道之間形成一定的間隙,致使跑球、漏球。通過多次調節電動門(即網板位置)后,收球會略有改善;

(2)二次濾網失效,致使雜草、樹葉等雜物進入,堵塞收球網網板,造成阻力過大,收球網變形加劇,每次清理網板雜物后,收球效果可提高;另外,二次濾網部分堵塞后水阻明顯增大,部分水阻達到10kPa~15kPa,遠超出電力行業標準DLT581-95的要求(直通式水阻小于4.9kPa,彎管式水阻小于6.9kPa)。

(3)原有海綿球質量不佳,經浸泡后直徑變化差異較大,部分海綿膠球發漲后直徑超標,無法通過換熱管;原有的1個固定式投球管無法使膠球在循環水中有效擴散,使膠球在凝汽器換熱管入口處局部聚集,降低了膠球循環速率,很容易多球同時進入一根換熱管,造成暫時性膠球滯留換熱管或者堵管現象。

2凝汽器換熱管污垢對性能的影響分析

    凝汽器換熱管的清潔狀況直接影響其換熱性能,與機組真空關系緊密。當膠球清洗系統失效,或無法正常投運時,循環水中的污泥及鈣鎂離子會在管路中沉積形成污垢,產生污垢注:污垢的導熱系數一般為0.2W/(m·K)~1W/(m·K),上表取0.6W/(m·K)。由表2計算分析可見,按污垢導熱系數。埃叮祝ǎ怼ぃ耍┑谋J刂涤嬎,當污垢厚度為0.075mm時,凝汽器真空下降0.53kPa,當污垢厚度到達0.15mm時,凝汽器真空下降并1.37kPa,污垢厚度繼續增加則凝汽器真空顯著下降,污垢所產生的凝汽器傳熱性能降低對機組的真空影響較大。

膠球清洗新技術與改造方案

    為解決原有膠球清洗系統中存在的問題,張家口發電廠與清華大學合作,于2012年1月開始對大唐所屬的幾個電廠的膠球清洗系統實際運行情況進行調研和問題總結,對各類和各廠家的膠球清洗技術和產品進行對比分析,并形成調研報告。結合國家發改委“2013年低碳技術創新及產業化示范工程”項目的支持,6號機組的膠球清洗系統的改造終選擇了清華大學自主研發的新型膠球清洗技術,膠球清洗系統設備于2012年4月大修期間開始安裝,2012年6月正式投入運行。所采用的新技術的主要特點有:

    1)采用旋轉自清潔固定網式收球網:新型結構的收球網的特點是收球網板為固定網結構,可以做到完全不跑球、漏球,克服了現有可開合反沖式收球網的跑球、漏球的問題,理論上的收球率為100%,實際測試的3分鐘平均收球率為95%和5分鐘平均收球率在98%以上。對于固定網結構,循環水中的雜物和膠球容易停留和堵塞網板,設置的旋轉自清潔刮板和鋼絲刷可以有效地防止雜物和膠球停留和堵塞網板,始終可保證過濾網板的清潔。在將近一年內多次半側開人孔蓋進行檢查,收球網的過濾網板均無雜物和膠球停留網板,表明旋轉自清潔十分有效。旋轉自清潔固定網式收球網的原理結構見圖1中的部件⑥。

    2)采用旋轉自清潔固定網式二次濾網:新型結構的二次濾網與上述新型收球網的結構類似,但過濾面積更大,其主要特點是,通過設置的螺旋清掃掛板和鋼絲刷進行清潔以及自動底部排污,可保證過濾效果。二次濾網的過濾效果和水阻均對機組能耗有比較大的影響,調研分析表明,未設置二次濾網或者二次濾網的過濾效果差則膠球清洗的收球率低甚至不能正常運行,而二次濾網的水阻則直接影響循環水流量而影響機組能耗。二次濾網的水阻要達到電力行業標準DLT581-95中的要求,二次濾網的過濾網孔面積率應達到或者超過1.5,也就是濾網的所有網孔面積與循環水管的截面積之比應達到或者超過1.5,而調研的情況是現有二次濾網的過濾網孔面積率一般只有0.8~1.0,這是現有二次濾網水阻普遍超標的主要原因之一。近1年的運行表明,新安裝的旋轉自清潔固定網式新型結構的二次濾網,單循環運行泵時,二次濾網平均壓差小于1kPa;雙循環泵運行時,二次濾網平均壓差小于4kPa,均低于行業標準。旋轉自清潔固定網式二次濾網的原理結構見圖1中的部件。

    3)安裝均布投球裝置:通過多點、均布投球,改善了膠球在循環水管中的分布狀況,防止膠球在換熱管入口的局部聚集;保證系統可以在冬季、單低速泵運行的情況下投產使用。均布投球裝置的原理結構見圖1中的部件。

    4)安裝自動在線數球器:實時監控每分鐘膠球在系統中循環效率,膠球循環效率是考核系統清洗效果的關鍵,意義重大。自動在線數球器在收球儲罐(裝球室)之前的位置,見圖1中的部件。性能測試和運行表明,大唐國際張家口發電廠6號機組安裝的新型膠球清洗系統在投球率20%的情況下其膠球循環效率可達100%以上,也就是在凝汽器每側投球1000個的情況下,每分鐘每側有1000個以上的膠球對凝汽器的換熱管進行一次清洗,且運行穩定,表明新的膠球清洗系統的運行效果良好。

    5)采用新型硅膠膠球:硅膠材料澆鑄成型,密度、外形尺寸得到可靠保證,在水中浸泡密度和外形尺寸不發生變化,膠球使用壽命為半年以上,見圖1中的。普通發泡海綿膠球的正常使用壽命只有3周左右,新型硅膠膠球的壽命是普通發泡海綿膠球的近10倍。測試表明,新型硅膠膠球的密度誤差可保證在2%以內。

    6)采用新型免開蓋結構的裝球室:新型裝球室的主要特點是無須開蓋即可裝球、放球,避免了現有普遍采用的上開蓋結構的煩瑣勞動強度大的問題,再由于新型膠球清洗系統不跑球、自動在線數球和新型長壽命膠球等特色,不僅可以在中控室觀察和記錄膠球清洗系統的運行膠球循環效率和收球率,而且只需要半年更換一次膠球,大大降低了人工操作勞動強度。新型免開蓋結構的裝球室見圖1中的部件

    7)采用新型雜物過濾罐:過濾、排污效果良好,且經受了機組開車初期的高強度考驗,見圖1中的部件。

    8)全功能程控柜:自動化高、安全可靠,通過膠球自動計數器、膠球泵超壓報警裝置等連鎖,可以實現無人值守自動投球、收球、排污功能,大大提高了勞動生產率,見圖1中的部件。

圖1新型膠球清洗系統示意圖

CT:計數;P:壓力測量;DP:壓差測量;DF:電控球閥;SF:手動球閥;N:旋轉測量;T:溫度測量;①旋轉自清潔二次濾網;②自旋轉均布投球器;③免開蓋裝球室;④膠球計數器;⑤膠球泵;⑥旋轉自清潔收球網;⑦反沖洗自潔雜物過濾器;⑧全功能測控柜;

⑨新型硅膠膠球;⑩凝汽器

4技術改造的效果與分析

4.1系統試驗

    為檢驗改造后膠球清洗系統的運行及節能效果,張家口發電廠與設備廠家共同對設備收球性能和清洗效果節能進行多次對比試驗,試驗結果見表3~表5。

由表3~表5看出:

    1)安裝有自旋轉均布投球裝置的膠球清洗系統,建議投球率為20%比較合理,因為:較低投球率雖可獲得較好的收球率但影響清洗效果,過高的投球率則循環率明顯下降,進而收球時間延長,不僅影響運行效率、可能堵塞換熱管,而且也影響清洗效果。如果沒有安裝有自旋轉均布投球裝置的膠球清洗系統,建議投球率為10%左右比較合理,這與電力行業標準DLT581-95的要求相符。


表3 投球率試驗(投球時間:30min)

投球數量,個 投球率,% 每分鐘平均循環膠球數量,個 每分鐘平均循環速率,% 1分鐘收球率,% 3分鐘收球率,%5 分鐘收球率,%

500 11.3 692 138 97 97 98

800 18.1 984 123 98 98 98

1000 22.6 1081 108 93 98 98

1500 33.9 1233 82 81 95 96

1800 40.7 1135 63 59 91 95

2000 45.3 952 47.5 48 82 93

2500 56.6 776 31 27 75 90

2800 63.4 647 23 21 60 86

投球數量投球率收球率,%每分鐘平均循環實驗時間 循環泵投運kPa

1分鐘收球率 3分鐘收球率 5分鐘收球率膠球數量,個

夏季(6月~8月)

秋季(9月~10月)冬季(11月~1月) 雙泵

單高速泵單低速泵 <4.5

<2

<1 1000

1000

1000 20

20

20 >92

>95

>95 >95

>97

>98 >98

>98

>99 950~1050

980~1100

1050~1200

表5

清洗效果節能對比試驗(循環泵工況:單臺泵)

時間 發電 功率,MW 投球數量,個 循環水進口溫度,℃ 循環水出口溫度,℃排氣溫度,℃ 凝汽器真空度,kPa 端差,℃

4月1日 300 不投球 14.03 30.05 39.23 89.52 6.39

4月2日 300 不投球 18.86 35.90 42.25 87.51 6.35

4月3日 300 不投球 19.82 35.44 41.55 88.14 6.11

4月4日 300 不投球 14.41 31.36 33.58 89.40 4.22

4月5日 300 不投球 12.59 29.79 33.46 89.49 3.67

平均值 15.94 32.51 38.01 88.81 5.35

4月8日 300 1000 14.17 30.48 34.52 89.63 4.04

4月9日 300 1000 13.89 28.52 32.33 89.59 3.81

4月10日 300 1000 15.01 28.07 30.80 90.26 2.73

4月11日 300 1000 14.21 24.10 28.20 90.16 4.10

4月12日 300 1000 16.03 29.10 33.30 89.30 4.20

平均值 14.66 28.05 31.83 9.79 3.78

對比值 -1.28 +0.98 -1.57

(2)由于采用特制的新型硅膠球,并安裝自旋轉均布投球裝置,因此膠球清洗系統在冬季、夏季的單、雙循環泵工況條件下,均可以運行,投球時無需開雙泵,或者切換高速泵。同時膠球循環速率和收球率未受到影響。

(3)在膠球清洗系統連續投運情況下,機組真空約平均提高0.98kPa,端差降低約1.57℃。由于環境溫度變化影響,入口水溫平均降低1.28℃,按HEI標準計算相當于影響凝汽器壓力0.33kPa,數據經修正計算后,機組平均真空提高0.65kPa,折算節約標煤近1.63g/(kW·h)(按1kPa節煤2.5g/(kW·h)標準計算)。

4.2綜合分析

從以上兩項試驗初步得出以下結論:

    1)傳統的膠球清洗系統考核指標,即系統收球率,是檢驗系統可靠運行的一項關鍵指標。但單一考量收球率,尤其是忽略投球率和收球時間情況下統計收球率,無法真正體現膠球清洗系統的運行效率,也很難保證膠球的清洗效果。

    2)作為替代性指標的“膠球循環速率”,即單位時間內,通過換熱管膠球的數量,是真正體現系統運行效率的關鍵性指標。膠球循環速率,不僅直接影響單位時間內換熱管的清洗次數,也間接影響著收球效果,即如果循環速率高,則清洗效果好,且短時間內(通常3分鐘)收球率高。

    3)膠球清洗系統的正常、高效投運,對機組的真空與端差有較大影響。經過一周停運與連續一周的投球對比試驗表明,膠球清洗系統投運一周后,機組真空平均提高0.98kPa,端差下降約1.57℃。數據經過修正計算后,則機組真空約平均提高0.65kPa。

4.3節能效果

4.3.1膠球清洗直接效益

大唐國際張家口發電廠采用膠球新技術對原有設備進行改造后,凝汽器換熱性能得到明顯提高,機組真空提高0.65kPa,機組經濟性和穩定性顯著提高,節能降耗1.63g/(kW·h)標煤,按單機年發電量16.5億kW·h,標煤單價600元/噸計算,年節能效益:

年節約標煤:16.5×108kW·h×1.63kW·h×10-6t/g

=2690t

年節煤效益:2690t×600元/t=161.4萬元

4.3.2單泵投球運行節約電耗

改造后冬季運行時(11月15日~4月15日),單循環泵即可投球,因此:

節約廠用電:

W(高、低速泵實際輸出功率差)×H(實際投球工作小時數)=(1500kW-1200kW)×300h=90000kW·h

節約電費:

0.44元/(kW·h)×90000kW·h=3.96萬元

以上節能直接經濟效益大約165萬元,投資回收期小于兩年。由于大唐國際張家口發電廠采用地下水作為冷卻循環水,水質條件較好,節能效益已十分明顯,如果在江湖直排式,或者水質條件較差的電廠使用,預期節能效果將更為明顯。460的工況發生。

(4)由于機組轉子系統質量大,甩負荷后轉子系統在慣性作用下經98.6ms的動作延時后才達到扭轉剪切應力大值,而不是在甩負荷動作發生的瞬間就達到大應力值。

    1)計算分析表明,當污垢的厚度為0.075mm時凝汽器真空下降0.5kPa,污垢所產生的凝汽器傳熱性能降低對機組的真空影響較大。

    2)電廠膠球清洗系統是一個多部件復雜的系統,采用自旋轉均布投球、旋轉自清潔固定二次濾網收球網、膠球自動計數和新型硅膠膠球等新技術進行改造,投球率為20%時,每分鐘平均膠球循環率為100%,5分鐘收球率達98%,

水阻達到DLT581-95的要求,采用的硅膠膠球壽命可達半年以上,冬季可正常運行。

    3)根據試驗結果,安裝有自旋轉均布投球裝置的膠球清洗系統,建議投球率為20%比較合理,較低投球率可以獲得較好的收球率但影響清洗效果,過高的投球率則膠球循環速率明顯下降不僅可能堵塞換熱管而且也影響清洗效果。

    4)大唐國際張家口發電廠6號機組采用新型膠球清洗技術進行改造,對比試驗表明,機組真空平均提高0.65kPa,平均煤耗降低1.63gce/(kW·h),年節能效益大約165萬元,投資回收期小于兩年。

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