膠球清洗裝置系統收球網的運行與改造布置分析?發電廠熱電分廠#9機為單缸直聯調整抽汽冷凝式汽輪機組,2006年底投運,采用膠球清洗系統對機組凝汽器進行清洗。由于收球率低,凝汽器銅管清洗效果很差,特別是夏天天氣炎熱,冷卻水溫度高,用電高峰時段,凝汽器真空較差,使機組無法帶到額定負荷,電廠的經濟效益降低。
膠球清洗裝置收球網設備的布置與改造
1.1設備布置
熱電分廠#8、9機組膠球清洗裝置由于設計人員沒有對實地進行細致的考察,安裝和土建不溝通,造成裝球室、膠球泵以及分匯器與凝汽器循環水進、出水管相距較遠。由于系統管路太長,造成管路死角較多,出現死角躲球和渦流現象。循環水溫較高時,需加開循環水泵,使凝汽器入口側流量增加,水壓增高,機組膠球清洗時,膠球打不到系統中去。經過對現場的仔細勘察,對系統重新做了布置,不僅使結構變的緊湊,使膠球管路短直、流暢。去除了所有管道的直角,減少了系統的阻力損失,解決了管路死角躲球和渦流問題,而且使運行人員的操作更為方便,減少了勞動強度。
1.2膠球清洗裝置收球網的改造
收球網是膠球清洗系統中的關鍵設備,它安裝于凝汽器出水管路上,它將膠球從冷卻水中分離出來,且必須具備不漏球,不卡球的性能。#8、9機組膠球清洗裝置原為青島新宇通電力設備有限公司制造,收球網為單板式(SD 型),現在對原先存在的幾個問題進行了改造:
1)原來膠球清洗裝置收球網板為單軸支撐,容易抖動,如有臟物將使網板關不到位,圍帶與網板間隙太大,無法調整,F在收球網板上的網條采用了梯形條,梯形條在網板.上成倒三角排列,而倒三角反洗時效果更好,粘在網板上的臟東西極容易被清洗掉。將收球網板四周與簡體焊接,在收球網板中間做一個活動的收球網門,收球網門尺寸在不與筒體接觸的情況下盡可能做大,收球網板橫行骨架條材質為不銹鋼,并以嵌槽的方式焊接,很大程度上提高了收球網板的強度。手球網板支撐軸的連桿是曲柄式,減少了收球網板的抖動問題。在膠球清洗投運時,活動收球網板與固定網板重合關閉,在非投運時,活動收球網板與水流方向平行,減少了水阻,并對收球網板起到了反沖洗的作用。
2)膠球清洗裝置收球網的流通面積應為凝汽器循環水出口管截面積的3~4倍,流通面積愈小,則水流速愈高,致使收球網格前后的壓差愈大,在網柵處產生較大的吸附力,膠球極易附著粘卡在網上。原來的收球網高度為1. 60米,收球網的流通面積應為凝汽器循環水出口管截面積的2. 83倍,F在將收球網高度增加到1. 80米,收球網的流通面積應為凝汽器循環水出口管截面積的3.16倍。